小改动有大收益,底盘事业部精益生产出成效

五菱汽车集团控股有限公司
2022-04-21

向科学管理要效率,向精益生产要效益

这是五菱工业公司底盘事业部的提效增益法宝

通过持续的改善和创新

一批改良项目带来实实在在的收益

从西到东接续生产,物流成本高,怎么办?

部分主动带轮的热前加工原来在齿轮车间进行,加工后转回柳东热处理后加工,零件从西到东产生不小的物流成本,于是底盘事业部将齿轮热前加工工序转到柳东生产。

从动带轮生产线

不仅如此,底盘事业部还改变小部分加工工序,调整零件下线方式,实现了从动带轮生产线也能生产主动带轮产品了,无需另外增加新的生产线,不但提高了设备的利用率,减少了能源消耗,节省了两地的运输成本,人员也优化了5名操作人员。

从动带轮生产线

换模时间长,并存在一定安全隐患,怎么办?

柳东车间的副车架焊接B线生产两个车型产品,每次转产换模具需要3-4天,每月需要换模2次以上,极大影响生产线的产出,人工换模时也存在一定安全隐患。

改善前,人工换模

改善后

经过讨论分析,更改焊具的吊装方法、制作一款专门用来换模的料架、改善设备程序框架,把工装定位夹具方式改成可兼容……通过系列更改和转换,产线生产效率得到保证,高效,快捷,低体力,为员工创造了安全工作环境。

库房之间距离远丶超期量库存管控失效,怎么办?

潭西区域的库房相对比较分散,保管员每天走穴式往返几个区域去管理物料,耗时不说,效率低,对超期量库存管控失效,囤积的物料占用有限资源。

整改后的原材料库房

为此,底盘事业部收回九鼎库房,重新划分库位,落实责任制;每月申报一次积压物料,召开评审会处理呆滞物料,盘活资金;使用标准料框或料架,物料全部上框上架。为精准管控物料在车间开辟出独立的在制品库房……经过系列整顿,库房物料摆放整齐,通道畅通,运输车磕碰刮擦现象基本消除。

工段在制品库房,与成品库房独立分开,互不干涉

场地没有充分利用,怎么办?

制动区内原材料、成品库房使用场地大,外三包库房内物品存放不规整,资源没有得到充分利用。

底盘事业部经过生产布局调整,把拉索A、B装配线合并、纵臂装配、门锁装配线搬迁,原材料、成品库位调整等一系列工作,组建成效率更高、更紧凑的生产模式,优化出5656平米空闲用地,大大降低场地使用成本。

改善前,两条拉索生产线分开生产

改善后,两条拉索生产线整合成一条生产线

产线节拍跟不上客户的排产需求,怎么办?

生产工序有待优化,产线存在瓶颈工位,随着客户需求量的拉升,产线节拍明显跟不上客户的排产需求,怎么办?

优化产线功能区,取消线旁拆除零件包装环节;优化线上工装小车,维修流水线平整度,提高流水线运转速度;利用线平衡分析,拆分瓶颈工位操作,用电钮代替人工操作,调整岗位布局,提升纵臂螺栓上扭力、横拉杆装配等瓶颈生产节拍,整线节拍从32JPH提升至58JPH,提升率44.8%,优化辅助操作人员1人。

E50后桥总成装配生产线

紧盯客户排产,取货效率低,怎么办?

为了及时响应顾客排产需求,避免出现停线停产问题,通常要在客户线旁设置4名物流协调员,1名发货员,由他们时刻刷新客户排产信息,统筹库房配送。

保管员安排物料装车

为此,底盘事业部联动客户,采取成品循环取货运输模式(MR模式),直接由MR调度人员分解客户上线信息,统筹安排配载送货。物流方式的改进,物流成本得到了较好控制,消除了物流运输途中损耗。

保管员安排物料装车

优化生产、提升效率

在疫情影响和汽车行业下行压力下

让我们一起广开思路,大胆创新

用效益说话,用效果见证事实

攻坚克难助力企业实现高质量发展

注:图文源自广西汽车集团公众号

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